3.加工
? ?、藕鲆暸浜瞎畹囊?,導(dǎo)致軸與孔的配合、鍵與槽的配合松動。
? ⑵忽視表面粗糙度的要求。由于表面的粗糙度不合理,當(dāng)過盈配合時因為裝配時將微凸峰擠平而產(chǎn)生塑性變形,使實際有效的過盈量減小,降低了連接強度,導(dǎo)致配合松動。
? ?、俏仐U軸補焊有誤。補焊修復(fù)時發(fā)生的夾渣、氣孔導(dǎo)致螺桿軸精車后的工作間有缺陷,因而降低了連接強度。
? ⑷在蝸桿軸上重新銑鍵槽時未與原鍵槽錯開足夠距離,造成鍵槽開在補焊的金屬上,導(dǎo)致強度不夠。解決辦法:嚴(yán)格按公差、精度要求加工:補焊時選用合適電流逐層清渣補焊;技術(shù)人員要檢查所有組件的配合尺寸及加工精度,不合要求的不準(zhǔn)使用。
? 4.裝配
? ?、偶夹g(shù)不熟練。
? ⑵粗暴裝配,在未定心對中情況下強行進行錘擊安裝,這很容易損壞平鍵、鍵槽的工作面,導(dǎo)致連接松動。解決辦法:
? ?、?加強技術(shù)培訓(xùn),督促工人進行規(guī)范化操作。
? ?、?因為軸孔配合選用輕型過盈配合;過盈量為50~80μm,因此要求安裝時全部采用熱安裝,即用氧乙炔焰對制動輪轂進行加熱后安裝,以確保安裝質(zhì)量。
? 綜上所述,通過對其設(shè)計、材料、加工和裝配4個方面工作的改進,對制動輪、蝸桿軸與平鍵連接的修理進行了規(guī)范化管理,從2001年至今,使用的輪式起重機再沒出現(xiàn)過連接失效的故障,證明我們的管理措施是有效的,較好地從維修方面消除了臂架墜落的隱患。